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变压吸附制氮机五种常见故障及解决办法

时间2025-08-16 来源:本站

变压吸附制氮机五种常见故障及处理要诀  

——现场 10 分钟应急手册

变压吸附(PSA)制氮机结构看似简单,却由空压机、干燥器、电磁阀、分子筛、PLC 五大环节串联而成,任何一环掉链子都会直接表现为“氮气不够纯、压力上不去”。现场 80 %的停机都集中在以下五种故障,掌握对应处置方法,可把平均恢复时间从 4 小时压缩到 30 分钟。

一、氮气纯度骤降  

现象:在线分析仪报警,O₂ 含量从 0.5 % 飙到 3 % 以上,且两塔压力仍正常。  

根因:90 %是前置过滤器失效,油雾或液态水进入分子筛,导致微孔堵塞、吸附容量下降。  

处置:  

1. 立即切换备用机,关闭故障机进出气阀。  

2. 用旁通阀放空 2 分钟,观察排污口是否有油水混合物。  

3. 更换全部三级滤芯及干燥机冷媒,若仍无效,则拆塔更换分子筛。

二、吸附塔无法升压  

现象:A 塔始终 0.2 MPa 徘徊,PLC 显示“低压报警”。  

根因:进气电磁阀卡涩或线圈烧毁,导致阀门半开。  

处置:  

1. 用万用表测线圈电阻,正常 20 – 60 Ω,无穷大即烧毁。  

2. 线圈完好则拆阀体检修,清除阀芯铁锈或密封圈残渣。  

3. 10 分钟内无法修复,直接换同型号电磁阀,恢复生产后再做离线清洗。

三、均压噪音大、管道振动  

现象:切换瞬间“嘭”一声,压力表指针抖动,管路明显摇晃。  

根因:均压节流阀开度太大或消声器堵塞,气流冲击产生激振。  

处置:  

1. 顺时针关小均压阀 1 – 2 圈,每次调整后观察 3 个周期。  

2. 拆下消声器,用压缩空气反向吹扫,若滤芯发黑则整体更换。  

3. 在阀门出口加一段 1 m 软管,可再降低 5 – 8 dB 噪音。

四、产气量逐年衰减  

现象:同负荷下储罐升压时间从 6 分钟延长到 10 分钟。  

根因:分子筛老化或系统泄漏。  

排查:  

1. 用皂泡法检查所有法兰、接头,发现气泡即紧固或更换垫片。  

2. 若外部无漏,进入塔内取样 50 g 分子筛,做静态氮吸附实验,若氮吸附量<100 mL/g,则需整塔更换。  

3. 同步校准流量计,排除仪表漂移造成的“假衰减”。

五、PLC 黑屏或误动作  

现象:触摸屏突然死机,或阀门时序错乱导致两塔同时排气。  

根因:现场粉尘、潮湿导致 24 V 电源模块损坏或信号线接触不良。  

处置:  

1. 用棉签蘸酒精清洁 PLC 端口,重插排线。  

2. 测量 24 V 母线,若低于 22 V,更换开关电源。  

3. 在电控柜内加 40 mm 正压散热风扇,并放置干燥剂,防止再次受潮。

小结  

“纯度降、压力低、噪音大、气量小、PLC 乱”是 PSA 制氮机最常见的五张“急诊单”。现场人员只要备好“三滤一阀一包分子筛”,再结合以上五步排查法,就能在半小时内让氮气重新达标,把停机损失降到最低。

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