PSA 制氮机虽结构简单,但年运行 8000 h 后仍会出现“氮纯度下降、流量不足、阀门卡涩、CMS 粉化”四大典型故障。快速定位、对症下药,可将停机损失降到最低。

故障一:氮纯度突然下跌
现象:在线氧分析仪由 0.5% 升至 1.5%,切塔后纯度回升 30 s 又下降。
原因:高频阀内漏,氧前沿穿透。
处置:用肥皂水检测阀门密封口,发现气泡立即更换阀芯;若备件缺乏,可临时缩短吸附时间 10%,牺牲 5% 产气量保纯度。
故障二:产气量不足
现象:流量计仅达额定 70%,压力表抖动。
原因:进气过滤器堵塞,压降>0.05 MPa;或 CMS 油中毒,微孔被油膜封闭。
处置:先更换滤芯,若流量仍低,需取 CMS 样品 200 ml 做苯吸附值测试,苯值<15% 视为失效,必须停机筛分,补装 10% 新 CMS。
故障三:消声器喷油
现象:停机时消声器冒出黄色油雾,地面大片油污。
原因:油雾过滤器(除油芯)破裂,含油空气进入吸附塔,CMS 亲油后失活。
处置:立即更换除油芯,并用氮气反向吹扫塔体 30 min;若 CMS 已结块,需全部掏出、过筛、烘干,再装回。
故障四:阀门不动作
现象:PLC 显示“换塔超时”,电磁阀线圈发热。
原因:压缩空气带水,阀芯锈蚀卡死。
处置:拆下阀芯,用 1000# 砂纸轻磨,涂抹硅脂;同时检查冷干机露点,若>–10 ℃,需更换冷干机自动排水器。
预防性维护建议:
- 每 2000 h 用激光颗粒度仪检测压缩空气含油,≤0.01 ppm 为合格;
- 每 4000 h 取 CMS 样做 BET 比表面积,下降 20% 即计划补充;
- 每年校正氧分仪,避免误报导致盲目换阀;
- 保持备品“一塔一套”:CMS 25%、阀门 2 只、除油芯 2 支,确保 4 h 内恢复运行。


